近日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在河南鄭州組織召開中鋁礦業(yè)2023年科技成果評審會議,對該公司完成的4項科技成果進行技術評審。其中,中鋁礦業(yè)生產(chǎn)管控中心蒸發(fā)焙燒工序完成的《氧化鋁低溫焙燒新工藝研究》科技成果被評為國際先進水平,該項目實施以來取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。
為推動中鋁鄭州企業(yè)降本增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展,中鋁礦業(yè)生產(chǎn)管控中心在焙燒爐生產(chǎn)工藝中持續(xù)引進新技術、探索創(chuàng)新渠道 ,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,促進節(jié)能減排。今年初,在生產(chǎn)管控中心黨委的帶領下,蒸發(fā)焙燒工序成立了“氧化鋁低溫焙燒新工藝研究”攻關團隊,持續(xù)開展焙燒爐節(jié)能降耗技術攻關。
為降低氮氧化物和天然氣耗,實現(xiàn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展,攻關團隊成員深入現(xiàn)場調(diào)查研究,多方查找資料。攻關團隊研究發(fā)現(xiàn),焙燒爐內(nèi)氮氧化物主要為熱力型氮氧化物,而控制熱力型氮氧化物的關鍵參數(shù)是爐膛溫度。因此,合理優(yōu)化燃料與助燃空氣的混合過程,使得爐膛溫度更加均勻,避免局部高溫的出現(xiàn),是降低氮氧化物的關鍵舉措。
找到原因后,攻關團隊克難攻堅、勇往直前,積極與行業(yè)專家和相關科研單位溝通,展開技術攻關。他們精心籌備、制定方案,采取“逢修必改”的攻關措施,結合生產(chǎn)實際,見縫插針,精心組織,逐步實施。
中鋁礦業(yè)《氧化鋁低溫焙燒新工藝研究》科技成果實施后,焙燒爐主爐溫度顯著降低,在有效控制氮氧化物排放量的同時,大幅降低了天然氣消耗,預計每年可創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益687萬元。
該項科研成果可在同行業(yè)企業(yè)進行推廣應用,助力企業(yè)降低運營成本,符合國家綠色低碳可持續(xù)發(fā)展要求,對推動行業(yè)科技進步和提高企業(yè)市場競爭力具有重要意義。(焦留軍)
來源: 中國鋁業(yè)報