根據(jù)各系合金特性及鑄錠規(guī)格,東輕板帶廠重新梳理了熱軋生產(chǎn)道次表,跟蹤實際生產(chǎn)調(diào)整工藝參數(shù),積累生產(chǎn)數(shù)據(jù),為全品種產(chǎn)品熱軋縮減道次提供數(shù)據(jù)支持。
由簡入難,先由軟合金入手。經(jīng)試驗,1XXX合金、3XXX合金壓下量提高了20%,粗軋軋制平均道次大大降低,這無疑給現(xiàn)場生產(chǎn)的信心。一鼓作氣,緊接著又試驗了5XXX系合金、6XXX系合金及復合材料生產(chǎn),在不影響生產(chǎn)的前提下,對各合金各鑄錠規(guī)格的產(chǎn)品進行摸索試驗。
截至目前,東輕板帶廠已完成軟合金優(yōu)化,1系、3系、6系合金,420mm鑄錠粗軋道次數(shù)減少了23%;520mm鑄錠粗軋道次數(shù)減少了21%;620mm鑄錠粗軋道次數(shù)減少了17%;5系合金粗軋道次數(shù)減少了約7%,完成了與明泰1+1熱軋機組的對標任務(wù)。
經(jīng)過3個月的試驗摸索,板帶廠2100mm熱軋機實現(xiàn)了產(chǎn)量和降本的“雙提升”,電單耗、氣單耗“雙下降”,元月份,共計減少1148道次,降低成本約16萬元,全年預(yù)計降成近200萬元。
來源:中鋁東輕