“要利用物質(zhì)不滅和能量守恒定律,不拘一格地將損耗掉的物質(zhì)找回來,將各種品味的能量收集起來統(tǒng)籌使用。要通過點點滴滴的行動,切實做好節(jié)能降耗!”
節(jié)能降耗是企業(yè)在新發(fā)展格局下轉型升級的重要抓手,也是企業(yè)能否保持競爭優(yōu)勢的重要指標。按照劉永行董事長“將各種品味的能量收集起來統(tǒng)籌使用”的要求,東方希望澠池鋁業(yè)在穩(wěn)步推進生產(chǎn)的同時,運用標準循環(huán),向內(nèi)深 度挖潛,統(tǒng)籌高耗能余熱資源,擴大余熱利用途徑,充分發(fā)揮余熱Z大潛能,不僅“撿”回了浪費的能量,還“挖”出了相對優(yōu)勢。
為深入落實董事長要求,澠池鋁業(yè)向各生產(chǎn)單位提出了“自我挖潛”的要求,要求干部員工竭盡全力“消除一切形式的浪費”,對能量回收利用,特別是產(chǎn)出熱源的生產(chǎn)單位,一定要發(fā)散思維、集思廣益,在滿足工況的前提下,原則上不使用新熱源,減少蒸汽使用量,從而降低公司綜合能耗。
高壓溶出系統(tǒng)是氧化鋁生產(chǎn)的核心,也是典型的熱源產(chǎn)出系統(tǒng)。在該系統(tǒng)中,從原料磨送來的原礦漿經(jīng)高壓蒸汽加熱,稀釋后的高溫礦漿蒸發(fā)出蒸汽外排,由于余熱回收系統(tǒng)的缺乏,很多水蒸氣會直接排空,從而造成水資源和熱能的浪費。針對此現(xiàn)狀,車間技術人員對生產(chǎn)工藝中需外部供熱的流程進行統(tǒng)計,并多次現(xiàn)場測量。經(jīng)對比分析發(fā)現(xiàn),在選礦脫硅過程中,循環(huán)水溫要求要達到30℃以上。由于冬季溫度低,藥劑無法發(fā)揮Z佳作用,不僅造成藥劑浪費,而且影響浮選效果。技術人員在溶出后槽安裝冷凝器,便可利用后槽外排水蒸氣直接加熱選礦循環(huán)水,在回收部分蒸汽的同時,還能解決溫度對選礦浮選的影響,大大降低能耗和成本。而夏季氣溫上升時,為了持續(xù)對該部分蒸汽回收利用,公司管理干部統(tǒng)籌規(guī)劃,用加熱的管網(wǎng)水代替二次水供原料車間石灰消化使用,不僅減少了汽化大班的新水消耗,而且降低了制水設備的電耗。
除此之外,為進一步減少石灰消化過程中的二次水使用量,公司上下本著“精益求精,深 度挖潛”的精神,有效利用石灰窯筒皮煅燒段部分的輻射熱,通過在石灰2號窯設置余熱回收裝置,讓這部分輻射熱經(jīng)管網(wǎng)水吸收后也用于石灰消化,真 正實現(xiàn)了能源和水資源的雙重回收。
焙燒工區(qū)主要負責氫氧化鋁的焙燒,這個流程也屬于產(chǎn)熱大戶,其中煙氣在經(jīng)過凈化處理達標后,與帶出的熱量直接排放,而物料帶出的熱源經(jīng)流化床換熱給循環(huán)水后,通過冷卻塔放熱降溫。而焙燒平盤洗水所要求的熱量,須由煤氣蒸汽和新蒸汽加熱至所需溫度后提供,一個對天排放熱量、一個從外部吸收熱量,若能將焙燒流化床自身產(chǎn)出的熱源供平盤洗水加熱所用,不僅能有效回收余熱,還能解決循環(huán)水運行過程中造成的人力、物力、電能等資源的浪費。為此,公司生產(chǎn)技術處管理干部積極深入現(xiàn)場,對熱水槽加熱流程進行細致梳理并大膽論證,決定在焙燒五組平盤正常檢修時,將熱水泵出口改至流化床,讓洗水經(jīng)流化床加熱后送至平盤進行洗滌,充分回收利用焙燒氧化鋁的余熱,不僅降低了氧化鋁生產(chǎn)所需的蒸汽單耗,減輕了原有冷卻塔換熱壓力,還實現(xiàn)了氧化鋁余熱加熱平盤洗水的突 破。現(xiàn)在,公司焙燒工區(qū)二、五組流化床也已完成改造并投產(chǎn)使用,運行狀態(tài)良好,車間還計劃將其他三臺流化床全部進行洗水換熱改造,同時根據(jù)生產(chǎn)情況考慮逐步停運循環(huán)水系統(tǒng)。
此外,焙燒工區(qū)還積極與第三方環(huán)保公司接觸,計劃通過回收焙燒爐煙氣余熱,供母液換熱提溫,目前已制定了初步改造方案,正在論證其可行性。改造落地實施后,焙燒車間產(chǎn)出的余熱不但可供自己使用,還可外供其他單位,真 正實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與社會效益的共贏。
余熱的回收利用是提高能源利用率的有力手段,也是實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗的途徑之一。很多大家習以為常的生產(chǎn)模式,都存在很大的優(yōu)化空間,必須深入挖潛,大膽創(chuàng)新,為實現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)能源高效梯級利用而不懈努力。
來源:東方希望集團