“從試運(yùn)行期間的指標(biāo)來(lái)看,赤泥鈣硅比明顯提高,赤泥鈉硅比明顯降低,噸氧化鋁的堿耗降低約20%。按照目前氫氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算,每噸可降低氧化鋁生產(chǎn)成本約60元?!苯眨S著赤泥脫堿流程改造后,各項(xiàng)試運(yùn)行指標(biāo)明顯優(yōu)化,遵義公司溶出沉降車間主任張小軍高興地說(shuō)道。
隨著國(guó)內(nèi)鋁土礦的貧化、劣化,鋁土礦資源越來(lái)越緊張。遵義公司在行業(yè)首次采用了焙燒脫硫技術(shù)處理高硫鋁土礦,該技術(shù)可以經(jīng)濟(jì)高效地處理高硫和高碳等劣化的鋁土礦。但也隨之帶來(lái)了生產(chǎn)過(guò)程中堿耗升高的弊端,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)指標(biāo),嚴(yán)重制約遵義公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
為降低產(chǎn)品堿耗,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,遵義公司成立攻關(guān)組,積極組織降低堿耗攻關(guān)。通過(guò)與中南大學(xué)等科研院所合作交流、借鑒同行業(yè)關(guān)于脫堿的類似技術(shù)方法,組織開展赤泥脫堿技術(shù)的研究和攻關(guān)。依據(jù)赤泥脫堿的相關(guān)理論,攻關(guān)組經(jīng)過(guò)反復(fù)的理論測(cè)算和小型試驗(yàn)研究,結(jié)合遵義公司生產(chǎn)實(shí)際,創(chuàng)新性地提出了利用沉降洗滌系統(tǒng)開展赤泥脫堿舉措。通過(guò)改變石灰乳添加方式,使脫鈉完全反應(yīng),從而達(dá)到降低堿耗的目的。
秉持“真信、真干、真成”的工作理念,攻關(guān)組說(shuō)干就干,在赤泥脫堿理論得到論證后,立即組織多部門聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)確定改造方案,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看、討論,最終確定改造方案,并組織實(shí)施。為更好更快地完成脫堿項(xiàng)目的改造,在保證安全的前提下,車間技術(shù)人員與檢修人員輪番上陣,經(jīng)過(guò)兩天兩夜的不眠不休,赤泥脫堿改造項(xiàng)目順利完成。
5月初,完成脫堿流程改造后,遵義公司立即組織開展脫堿工藝試運(yùn)行,試運(yùn)行期間公司技術(shù)人員緊盯生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),時(shí)刻觀察運(yùn)行情況及指標(biāo)變化,不斷地總結(jié)和提煉,調(diào)整絮凝劑、石灰乳的添加量。
看著新改造的流程調(diào)試,遵義公司溶出沉降車間主任張小軍欣慰地說(shuō):“堿耗高,一直是制約遵義公司氧化鋁生產(chǎn)成本的一個(gè)痛點(diǎn),早完成一天,我們就能早一天為公司降低堿耗、節(jié)約生產(chǎn)成本做出貢獻(xiàn)”。
據(jù)介紹,下一步,遵義公司將繼續(xù)摸索添加石灰乳對(duì)沉降系統(tǒng)的影響因素,找出石灰乳和絮凝劑最佳添加量,穩(wěn)定沉降槽操作,為赤泥脫堿創(chuàng)造最佳條件。同時(shí),邀請(qǐng)絮凝劑廠家,到公司開展沉速實(shí)驗(yàn),找出在赤泥脫堿期間絮凝劑最佳配比。
來(lái)源:國(guó)家電投遵義公司