近日,隨著優(yōu)化后的赤泥脫堿流程成功投用,赤泥脫鈉率提升至35%以上,預計噸氧化鋁堿耗降低14kg,中鋁山西新材料氧化鋁赤泥脫堿工藝取得突破性進展,標志著公司在破解降低堿耗成本難題上邁出了關鍵一步。
一直以來,氧化鋁堿耗高是制約公司氧化鋁成本的關鍵因素,也是影響山西新材料市場競爭力的短板薄弱。2月份以來,山西新材料聚焦成本管控這一工作核心,將降低生產(chǎn)堿耗作為重中之重,組織生產(chǎn)管控中心、技術中心、氧化鋁廠成立攻關組,集中人力物力持續(xù)加大攻關力度。
攻關組在赤泥脫堿初設運行基礎上,反復研究赤泥脫堿機理,研判試車過程中存在的問題,結合實際,精準核算,制定了赤泥脫堿流程再優(yōu)化方案,通過“優(yōu)化化灰機系統(tǒng)”“啟用閑置脫硅槽并改造加熱系統(tǒng)”“更換高揚程渣漿泵”3項重點舉措,持續(xù)完善優(yōu)化赤泥脫堿工藝流程。
為了使脫堿項目改造達到目標計劃,在保證安全的前提下,相關部門科室、工區(qū)技術人員與檢修人員密切配合,緊盯槽罐清理、管線敷設等工期與質(zhì)量。5月15日,赤泥脫堿流程第二階段的改造工作順利完成投用;5月16日至20日,加灰、泥量、溫度、時間四大參數(shù)全線穩(wěn)定,脫鈉率達到35%以上,較初試時提升55%。
經(jīng)過三個多月的不懈努力,赤泥脫堿流程改造逐步優(yōu)化,各項設備試運行正常,主要控制參數(shù)達到設計值,脫鈉反應槽赤泥鈉硅比明顯降低,經(jīng)初步測算,噸氧化鋁堿耗降低14kg,預計月度降本120余萬元,年度可降本達1400萬元。
來源: 中鋁山西新材料